隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保要求越來(lái)越高,水泥企業(yè)NOx排放標(biāo)準(zhǔn)也隨之提高,東北地區(qū)NOx排放控制標(biāo)準(zhǔn)為≤400 mg/Nm3,京津冀地區(qū)NOx排放控制標(biāo)準(zhǔn)為≤260 mg/Nm3,山東地區(qū)NOx排放控制標(biāo)準(zhǔn)為≤150 mg/Nm3。很快東北地區(qū)NOx排放控制標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)提高,原有的SNCR脫硝系統(tǒng)將很難滿足NOx排放控制標(biāo)準(zhǔn)。
河北思凱淋環(huán)?萍 有限公司為大家整理的水泥廠超低排放改造案例:窯系統(tǒng)為5 000 t/d熟料生產(chǎn)線,于2012年3月投產(chǎn),2012年10月SNCR脫硝系統(tǒng)投入運(yùn)行,脫硝噴槍共8支,在分解爐爐中22 m處。由于東北地區(qū)NOx排放控制標(biāo)準(zhǔn)為≤400 mg/Nm3,氨水使用量為1 m3/h,每月約為500 t。2018年4月份利用窯系統(tǒng)大修機(jī)會(huì),進(jìn)行了低氨脫硝技術(shù)改造。通過(guò)5月份的調(diào)試和運(yùn)行,效果明顯,現(xiàn)將調(diào)試經(jīng)驗(yàn)與同仁分享。
1 改造方案
分解爐改造見(jiàn)圖1。
將原有的噴煤管取消,在分解爐縮口上300 mm處分別對(duì)稱布置2根噴煤管,總計(jì)4根噴煤管,噴煤管頭部為鴨嘴式。三次風(fēng)管未動(dòng),只是在三次風(fēng)管與分解爐交匯處砌一道磚墻,使三次風(fēng)管道的通風(fēng)面積減小為原有的80%,且從砌墻處的水平面到分解爐縮口最下一處的噴煤管距離為6 m,滿足形成還原區(qū)的時(shí)間。從C4下料管分別引兩路下料管到分解爐錐體,見(jiàn)圖2、圖3,脫硝噴槍原位置未動(dòng)。
2 改造原理
分解爐噴煤管下移后,在分解爐縮口到三次風(fēng)管處的區(qū)域由于缺氧而形成